На Рубцовской обогатительной фабрике внедрили полуавтоматическую систему дозирования извести
Идею предложил энергетик Александр Феденев. Для ее подачи он использовал инструмент Бизнес- системы УГМК «Фабрика идей».
Ранее поступление известкового молока во флотационную пульпу производилось вручную, с помощью шаровых кранов. Во время эксплуатации происходило их запесочивание. Это отрицательно влияло на обогащение руды. Александр Феденев предложил усовершенствовать процесс — в точках подачи известкового молока установить пневматические пережимные клапаны, организовав их управление с помощью устройства дозирования реагентов. Таким образом удалось решить проблему.
— Несмотря на низкую стоимость реагента, его избыток или недостаток оказывал существенное влияние на весь флотационный процесс. К примеру, отклонение от установленной нормы показателя кислотности и щелочности (рН) негативно влияло на каждый цикл флотации, — говорит инженер отдела развития Александр Кныш. — Такие выводы были сделаны после анализа данных Рубцовской обогатительной фабрики, отчетов исследовательской лаборатории и мировой практики обогащения полиметаллических руд. Реализовав идею, мы стабилизировали процесс подачи известкового молока и снизили его расход на 20 процентов.
На этом коллектив фабрики останавливаться не намерен. В октябре текущего года планируется полностью автоматизировать систему дозирования извести. Для этого дополнительно закупят кондуктометр — прибор для определения электрической проводимости растворов, который позволит поддерживать заданные значения рН в нужном диапазоне.
Экономический эффект от внедренной идеи до конца 2020 года составит более пяти миллионов рублей.
Ранее поступление известкового молока во флотационную пульпу производилось вручную, с помощью шаровых кранов. Во время эксплуатации происходило их запесочивание. Это отрицательно влияло на обогащение руды. Александр Феденев предложил усовершенствовать процесс — в точках подачи известкового молока установить пневматические пережимные клапаны, организовав их управление с помощью устройства дозирования реагентов. Таким образом удалось решить проблему.
— Несмотря на низкую стоимость реагента, его избыток или недостаток оказывал существенное влияние на весь флотационный процесс. К примеру, отклонение от установленной нормы показателя кислотности и щелочности (рН) негативно влияло на каждый цикл флотации, — говорит инженер отдела развития Александр Кныш. — Такие выводы были сделаны после анализа данных Рубцовской обогатительной фабрики, отчетов исследовательской лаборатории и мировой практики обогащения полиметаллических руд. Реализовав идею, мы стабилизировали процесс подачи известкового молока и снизили его расход на 20 процентов.
На этом коллектив фабрики останавливаться не намерен. В октябре текущего года планируется полностью автоматизировать систему дозирования извести. Для этого дополнительно закупят кондуктометр — прибор для определения электрической проводимости растворов, который позволит поддерживать заданные значения рН в нужном диапазоне.
Экономический эффект от внедренной идеи до конца 2020 года составит более пяти миллионов рублей.